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【冶金】鄂鋼棒材廠優化大圓鋼生產工藝布局年降低成本200萬元 |
(時間:2009/7/1 9:54:18) |
鄂鋼棒材廠緊貼生產實際,優化棒二車間大圓鋼生產的工藝布局,有效提高作業率,一年降低生產成本約200萬元。 鄂鋼棒材廠二車間大圓鋼φ55-φ70四個規格原設計從大棒冷床過工藝路線軋制,軋制后由于存在鋸切彎曲、毛刺等質量缺陷,需要全部運到精整車間精整,增加運輸費用6元/噸鋼,打包費用8.4/噸,精整費用80元/噸,受大棒冷床先天不足、倍尺長度不夠的影響,導致鋸切后噸鋼鋼耗偏高。 鄂鋼棒材廠技術人員多次現場觀察,通過分析論證,決定重新設計精軋孔型,對精軋機組13號、14號兩臺軋機孔型按φ55-φ70四個規格重新設計,并優化剪切刀片的孔型,對刀片材質重新.進行選型。由于φ55-φ70這四個規格圓鋼在小棒冷床冷剪剪切時,容易產生端部毛刺、剪切端部蹦口、中心凹坑及剪切裂紋等剪切質量缺陷,該廠從管理和技術上采取應對措施,使φ55-φ70圓鋼直接走小棒冷床生產,提高了作業率,使日產能水平由過去的1500噸提高到現在的2000噸,其鋼耗降低,成本質量穩定,年創造效益約200萬元。
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